解決問題:隨著化工企業(yè)節(jié)能優(yōu)化工作的開展,蒸汽用量逐年減少,個別企業(yè)出現(xiàn)了低壓蒸汽過剩的問題,這些過剩的蒸汽直接排空,或者加大工藝蒸汽用量,或者用循環(huán)水進行冷卻,這些措施均造成能源損失,嚴重制約了企業(yè)節(jié)能工作的進一步開展。
蒸汽分級供應技術(shù)(3S-Step Steam Supply)是上?;鄣霉?jié)能科技有限公司(www.biloves.com,18019098907)自主開發(fā)的專利技術(shù)。該技術(shù)以“三環(huán)節(jié)”理論為指導,對蒸汽的壓力能進行深度回收,配合少量的管網(wǎng)改造工作,可以消除低壓蒸汽過剩的問題。該技術(shù)無需更換大型機組,通過局部管道改造,可以降低壓蒸汽產(chǎn)量,解決低壓蒸汽過剩排空的問題。為企業(yè)挽回經(jīng)濟損失。減少排空的這部分蒸汽最終體現(xiàn)在降低鍋爐燃料消耗和提高汽輪機發(fā)電量兩個方面。
3S技術(shù)已經(jīng)在三個石化企業(yè)得到了成功應用,可以消除蒸汽過剩10-30t/h。在中石化某500萬噸/年的中型煉廠應用后取得了節(jié)能效益1000萬元/年的效益;在1000萬噸/年的大型石化企業(yè)節(jié)能效益可以達到2000萬元/年。投資回收期在0.5年。改造工作量不大,無需更換大型設備。從2013年至今,先后應用于中石化長嶺石化、滄州石化、青島石化和福建聯(lián)合石化,取得良好效果。
2018年,500萬噸/年的石化企業(yè),提出的優(yōu)化方案包括操作優(yōu)化和改造優(yōu)化,總節(jié)能效益900萬元/年,總投資440萬元,投資回收期0.5年。
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