慧得公司經(jīng)過6個(gè)月的時(shí)間完成了項(xiàng)目,提出了《中石化華北區(qū)域某煉廠循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)方案》。該方案包括裝置改造、系統(tǒng)管網(wǎng)改造等多項(xiàng)內(nèi)容,方案深度達(dá)到工藝包和基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的深度。"/>

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中石化華北區(qū)域某煉廠循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目

目前煉油部分原油一次加工能力達(dá)到800萬噸/年,現(xiàn)擁有260萬噸/年柴油加氫裝置、220萬噸/年催化裂化裝置、180萬噸/年蠟油加氫裝置、150萬噸/年渣油加氫裝置和120萬噸/年連續(xù)重整裝置等26套生產(chǎn)裝置。循環(huán)水場共有2個(gè)循環(huán)水場。
慧得公司經(jīng)過6個(gè)月的時(shí)間完成了項(xiàng)目,提出了《中石化華北區(qū)域某煉廠循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)方案》。該方案包括裝置改造、系統(tǒng)管網(wǎng)改造等多項(xiàng)內(nèi)容,方案深度達(dá)到工藝包和基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的深度。

存在問題

該廠循環(huán)水系統(tǒng)存在問題主要有:1)目前該煉化循環(huán)水系統(tǒng)裝置部分的上回水溫差較低,且低于中石化標(biāo)準(zhǔn),具有串級(jí)利用的潛力;2)目前循環(huán)水場的上水管網(wǎng)壓力較高,具有降低優(yōu)化的潛力。;3)循環(huán)水場中冷水泵的揚(yáng)程不等,部分冷水泵出口閥開度降低小而換取更高的揚(yáng)程,部分冷水泵出口閥門不能開大,否則機(jī)泵會(huì)存在超電流現(xiàn)象,出口閥門開度較小,造成不必要的壓力損失, 具有機(jī)泵節(jié)電優(yōu)化的潛力。

優(yōu)化內(nèi)容

具體措施包括對(duì)各裝置內(nèi)運(yùn)行循環(huán)水明顯過剩的冷換進(jìn)行合理匹配,有效串級(jí);對(duì)于部分安裝位置高的冷換,采取增加接力泵的手段,降低循環(huán)水給水泵的壓頭,達(dá)到節(jié)能的目的。然后再進(jìn)行機(jī)泵節(jié)電優(yōu)化。

節(jié)能效果

提出的優(yōu)化方案包括循環(huán)水系統(tǒng)水量優(yōu)化、壓力優(yōu)化和機(jī)泵節(jié)電優(yōu)化,共有14項(xiàng),8套裝置循環(huán)水流量優(yōu)化,兩個(gè)循環(huán)水場系統(tǒng)優(yōu)化,總節(jié)能效益419萬元,總投資470萬元,投資回收期1.2年。

項(xiàng)目實(shí)施

2015年6月份項(xiàng)目開始,2016年2月底完成;